气动阀门故障现象与故障原因分析
发布时间:2014/1/29
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北京佛尼斯阀门向您介绍在正常情况下,气动阀门自控仪表的调节阀是比较稳定的,很少出现故障,除非工艺管道堵塞,或在检修过程中不小心进入管道的一些异物卡住了调节阀,才需要拆下调节阀清理。
但近几年调节阀频繁出现故障,现对其常见故障原因进行分析。
(1)调节阀卡死
① 故障现象:控制室给出100%全开信号,气动阀门可是调节阀不能按要求全开,只能开到30%或50%,出现卡死现象。
拆开阀座查看工艺管道和阀体,没有异物。查看调节阀定位器,手动升降调节阀时调节阀就能全开,此时调节阀又能正常使用了。这种现象时有发生,特别是当罐的液位较高时,如果LV-1341-3调节阀不能全开,就可能跳车,后果非常严重。
② 原因分析:经过仔细的研究和观察,发现问题出现在定位器的凸轮上。定位器的凸轮经过20a的使用,已经出现了磨损的痕迹,拆下旧的凸轮与新的凸轮比较,发现其明显变小,经常工作的部位磨损严重,有时就不能正常转动,气动阀门就出现了卡死现象。
发现这类问题,必须及时更换阀门定位器。换上功率较大的智能定位器,从根本上解决了凸轮磨损的问题。运行效果很好,再也没有这类故障。www.furnacevalves.com